清洁技术
电动调节阀在筒子纱染色余热回收中的应用
佚名
2017/5/5
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电动调节阀在筒子纱染色余热回收中的应用

目前能源价格持高不下,全 球金融危机笼罩,国家要求节能 减排呼声日高,印染企业竞争异 常激烈,很多企业已处于微利或 亏损状态。在如此大环境下,企业 如何生存已成当务之急,而印染 企业的能源支出是一项主要支 出,因此,降低能源消耗已成为开源节流的一个重要途径,做好节能工作利企利国。

我公司地处纺织业较发达的 中国领带之乡,主要为针织企业 及色织企业加工全棉及混纺纱、 涤纶低弹丝及涤纶有光长丝筒子 纱。全棉及混纺纱高温速漂要高 温排放,涤纶低弹丝、有光长丝等 为了减少成品中的低聚物,染色 后残液也需高温排放,排放温度 高达135℃,残液中含有大量热 能,高温排放时残液部分汽化,造 成很大噪音,需要缓冲池,后借新 车间搬迁之便,投运了一套余热 回收系统。

该系统将高温残液及放热后 蒸汽凝结水经过管路系统收集 (需要二路排水,高低温分路,考 虑几台缸同时排放,各缸排污口 需装单向阀),送至列管式换热器 管程(为节约投资,采用淘汰高温 染色机换热器,如果要提高效率, 可采用板壳式换热器,但投资很 大),经放热后排入缓冲池,自来 水经列管式换热器壳程,吸热后 存入地下水池,由压力供水设备 供热水至染色机,用于染色工艺 过程,可明显减少加热用蒸汽,在 允许范围内加快工艺过程并节 电,相当于为筒子纱染色机配置了一个大副缸,且不用蒸汽加热。 控制吸热后自来水温度的关 键部件为电动调节阀与温度控制 仪。

经过多方了解比较,电动调节阀采用盐城“百汇”产品,该产品 配套了原装进口电动执行器,该 电动执行器自带阀门控制器及阀 位反馈电位器,可以直接输入4~ 20 mA或0~10 V电信号来控制 调节阀开度,用以控制自来水流 量大小,并有信号断线阀位选择 功能及手轮。温控仪采用了带模 糊控制功能的智能型温度调节 仪,采用Pt 100温度传感器,并输 出4~20 mA信号供给电动调节阀 作为调节阀开度信号,Pt 100采 用了定制的小热惯性元件,以提 高系统的灵敏度。

该系统经试运行后,已投入 使用。在染色机升温时,凝结水的余热能基本吸尽,放热后的凝结水 不烫手。染色机高温排放时,小载 量染色机残液放热后温度在50℃ 左右,大载量染色机残液放热后 不再汽化,同时解决了高温排放 时的噪音问题,且杜绝了安全隐 患。运行时根据热水使用情况,设 定热水收集温度,在能够用完的前 提下,尽量降低热水收集温度,以 提高列管式换热器管程壳程温度 差,提升换热效率,增加经济效益。



目前能源价格持高不下,全 球金融危机笼罩,国家要求节能 减排呼声日高,印染企业竞争异 常激烈,很多企业已处于微利或 亏损状态。在如此大环境下,企业 如何生存已成当务之急,而印染 企业的能源支出是一项主要支 出,因此,降低能源消耗已成为开源节流的一个重要途径,做好节能工作利企利国。

我公司地处纺织业较发达的 中国领带之乡,主要为针织企业 及色织企业加工全棉及混纺纱、 涤纶低弹丝及涤纶有光长丝筒子 纱。全棉及混纺纱高温速漂要高 温排放,涤纶低弹丝、有光长丝等 为了减少成品中的低聚物,染色 后残液也需高温排放,排放温度 高达135℃,残液中含有大量热 能,高温排放时残液部分汽化,造 成很大噪音,需要缓冲池,后借新 车间搬迁之便,投运了一套余热 回收系统。

该系统将高温残液及放热后 蒸汽凝结水经过管路系统收集 (需要二路排水,高低温分路,考 虑几台缸同时排放,各缸排污口 需装单向阀),送至列管式换热器 管程(为节约投资,采用淘汰高温 染色机换热器,如果要提高效率, 可采用板壳式换热器,但投资很 大),经放热后排入缓冲池,自来 水经列管式换热器壳程,吸热后 存入地下水池,由压力供水设备 供热水至染色机,用于染色工艺 过程,可明显减少加热用蒸汽,在 允许范围内加快工艺过程并节 电,相当于为筒子纱染色机配置了一个大副缸,且不用蒸汽加热。 控制吸热后自来水温度的关 键部件为电动调节阀与温度控制 仪。

经过多方了解比较,电动调节阀采用盐城“百汇”产品,该产品 配套了原装进口电动执行器,该 电动执行器自带阀门控制器及阀 位反馈电位器,可以直接输入4~ 20 mA或0~10 V电信号来控制 调节阀开度,用以控制自来水流 量大小,并有信号断线阀位选择 功能及手轮。温控仪采用了带模 糊控制功能的智能型温度调节 仪,采用Pt 100温度传感器,并输 出4~20 mA信号供给电动调节阀 作为调节阀开度信号,Pt 100采 用了定制的小热惯性元件,以提 高系统的灵敏度。

该系统经试运行后,已投入 使用。在染色机升温时,凝结水的余热能基本吸尽,放热后的凝结水 不烫手。染色机高温排放时,小载 量染色机残液放热后温度在50℃ 左右,大载量染色机残液放热后 不再汽化,同时解决了高温排放 时的噪音问题,且杜绝了安全隐 患。运行时根据热水使用情况,设 定热水收集温度,在能够用完的前 提下,尽量降低热水收集温度,以 提高列管式换热器管程壳程温度 差,提升换热效率,增加经济效益。



该系统自投运以来,产品吨 产量耗汽明显下降,经粗略估算, 吨产量耗汽约下降10%,总工艺 时间缩短20 min,主泵可以少运 行20 min。



              

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