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高密度涤纶织物退浆工艺研究
佚名
2021/9/9
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高密度涤纶织物退浆工艺研究

涤纶织物的退浆是印染加工中的主要工序之一. 它对涤纶产品质量有很大影响。目前印染企业的退浆工艺已基本成熟.但对于高密度涤纶织物.由于其结构紧密.导致织物上的浆料难以去尽.最终影响其产品质量。为提高对高密度涤纶织物的退浆效率.各印染厂家都在研究退浆工艺。本研究课题针对高密度涤纶织物.选用目前市场上应用较广泛的液体退浆剂816.用正交试验法X~310T和300T 高密度涤纶织物进行退浆工艺优选.采用DPS软件对退浆工艺中的各影响因子和水平极差进行分析.得出液体退浆剂816的最佳退浆工艺.为印染厂生产高密度涤纶织物的退浆工艺提供技术参考。
1 实验材料和方法
1.1 实验材料
织物:310T高密度涤纶织物、300T高密度涤纶织物(由苏州某印染厂提供)
退浆剂:液体退浆剂816(市售)
仪器:HD101A热电鼓风烘箱,AY一120电子天平.HD026+电子织物强力仪
1.2 实验方法
退浆工艺流程:织物退浆一水洗一烘干。
退浆浴比:1:20;水洗:2次;烘干温度、时间:95 ,60 min。
退浆率=[(退浆前织物质量一退浆后织物质量)/退浆前织物质量]xl00%
2 实验结果和分析
2.1 试验结果
采用液体退浆剂816.用正交试验法对310T和 300T高密度涤纶织物进行退浆工艺优选.正交试验表和退浆率的结果见表1
2.2 DPs软件计算与分析
采用DPS软件计算表1中退浆剂816对测试各因子和水平的极差,结果见表2、表3。
影响退浆效果的各因子经DPS软件计算分析后,若极差值越大,则影响退浆的效率越明显。所以.由表2可知.影响退浆效率大小的各因子顺序是:pH值>p(8l6)>时间>温度。经正交试验优化的工艺为:退浆剂816 1.5 g/l,温度85度 ,pH值为1O,时间40 min.


同理.由表3可知.液体退浆剂816用于300T涤纶退浆时.影响退浆效率大小的各条件因子顺序是:pH值>p(816)>时间>温度。经正交试验优化的工艺为:退浆剂816 1.5 g/L,温度85℃ ,pH值为1O,时间40 min。


涤纶织物的退浆是印染加工中的主要工序之一. 它对涤纶产品质量有很大影响。目前印染企业的退浆工艺已基本成熟.但对于高密度涤纶织物.由于其结构紧密.导致织物上的浆料难以去尽.最终影响其产品质量。为提高对高密度涤纶织物的退浆效率.各印染厂家都在研究退浆工艺。本研究课题针对高密度涤纶织物.选用目前市场上应用较广泛的液体退浆剂816.用正交试验法X~310T和300T 高密度涤纶织物进行退浆工艺优选.采用DPS软件对退浆工艺中的各影响因子和水平极差进行分析.得出液体退浆剂816的最佳退浆工艺.为印染厂生产高密度涤纶织物的退浆工艺提供技术参考。
1 实验材料和方法
1.1 实验材料
织物:310T高密度涤纶织物、300T高密度涤纶织物(由苏州某印染厂提供)
退浆剂:液体退浆剂816(市售)
仪器:HD101A热电鼓风烘箱,AY一120电子天平.HD026+电子织物强力仪
1.2 实验方法
退浆工艺流程:织物退浆一水洗一烘干。
退浆浴比:1:20;水洗:2次;烘干温度、时间:95 ,60 min。
退浆率=[(退浆前织物质量一退浆后织物质量)/退浆前织物质量]xl00%
2 实验结果和分析
2.1 试验结果
采用液体退浆剂816.用正交试验法对310T和 300T高密度涤纶织物进行退浆工艺优选.正交试验表和退浆率的结果见表1
2.2 DPs软件计算与分析
采用DPS软件计算表1中退浆剂816对测试各因子和水平的极差,结果见表2、表3。
影响退浆效果的各因子经DPS软件计算分析后,若极差值越大,则影响退浆的效率越明显。所以.由表2可知.影响退浆效率大小的各因子顺序是:pH值>p(8l6)>时间>温度。经正交试验优化的工艺为:退浆剂816 1.5 g/l,温度85度 ,pH值为1O,时间40 min.


同理.由表3可知.液体退浆剂816用于300T涤纶退浆时.影响退浆效率大小的各条件因子顺序是:pH值>p(816)>时间>温度。经正交试验优化的工艺为:退浆剂816 1.5 g/L,温度85℃ ,pH值为1O,时间40 min。


从以上结果与分析可知:液体退浆剂816用于 300T和310T涤纶织物退浆时.影响退浆效率大小的各因子顺序是:pH值>p(816)>时间>温度,主要影响因子是pH值和退浆剂的质量浓度。
从理论分析也可知:由于涤纶织物的浆料一般为PA浆,而PA浆大分子侧基上的酯基、羧基或酰胺基对碱很不稳定,在碱性条件下,随着pH值的升高, PA浆大分子容易水解或成盐.水溶性增加,减弱了与纤维的粘着结合.因此pH值对退浆的影响非常大 退浆剂质量浓度的大小直接反映了和织物上浆料作用量的多少.也是影响退浆的主要因素。
2.3 试验结果进一步优化
为检测涤纶织物退浆是否完全.经用上述工艺退浆的涤纶织物用阳离子染料定性染色,发现阳离子染料仍有少量上染.说明涤纶织物上的PA浆没有完全退尽.仍需要对退浆工艺进一步优化。为降低生产成本.减少退浆剂的用量.选择退浆液质量浓度为0.5 g/L和1 g/L.温度为85℃和90℃ .时间为30 min.由于影响退浆效率的主要因子是pH值,所以考虑用NaOH调整pH值至9~12。经采用L8 (1的4次方 ×4的2次方 )正交表设计实验来优化退浆工艺.试验结果见表4。


同样用DPS软件进行计算分析.得到结果见表5
由表5可知.影响退浆效率的主要因素及大小为:pH值>pH值与质量浓度的交互作用(AxB)>温度,而pH值与温度的交互作用(AxC)及质量浓度的影响很小。退浆效率随pH值的升高而增加.它是影响退浆效率的最主要因素:退浆剂质量浓度与pH值间的交互作用对退浆率的影响也较大.这可能是退浆剂质量浓度的增加.提高了退浆剂与浆料作用的机率.从而提高了退浆效率:由于温度的可变范围较小.温度与pH值间的交互作用对退浆率的影响不明显.这为低温退浆工艺提供了理论依据。
因此.退浆剂8l6用于310T涤纶织物退浆时较理想的工艺为:pH值12,退浆剂816 1 g/L。温度 85℃。

同样.退浆剂816用于300T涤纶织物退浆时较理想的工艺为:pH值l2,退浆~1816 0.5 g/l,温度90℃。
综上所述:液体退浆剂816用于300T和310T涤纶织物退浆时.影响退浆效率的最主要因素:是pH值和pH值与退浆剂质量浓度的交互作用(AxB)。退浆剂优化工艺为:退浆剂质量浓度0.5~1 g/L,pH值:l2.温度为85~90℃.时间30 min。


2.4 织物强力试验
考虑到织物在pH值12条件下退浆,可能会对涤纶织物的强度有影响.为此在其它因素不变的情况下.选择pH值分别为11和12来比较织物强力和退浆率的变化.测试结果见表6

由表6可知,pH值越高退浆率越大,涤纶织物分别在pH值12与11退浆后.织物强力损失率相近,都低于7% .在允许范围内。所以,液体退浆剂816选用上述优化工艺是可行的。
3 结语
(1)液体退浆剂816用于300T和310T高密度涤纶织物较理想的退浆工艺为:pH值12,用量0.5~1 g/L,温度85~90℃,时间30 min。为提高退浆~1816对高密度涤纶织物的退浆率,在退浆剂用量和处理温度的选择上.可适当选用较高温度和较高用量。在此条件下处理.织物上的浆料基本能除尽,对涤纶织物的损伤较小.强力损失都低于7%,在允许范围内。
(2)液体退浆剂816用于300T和310T涤纶织物退浆时,影响退浆效率的因素有:pH值、用量、时间、温度,以pH值与用量影响较大,尤其是pH值的影响最大,pH值越大,浆料越易退除,故可主要用调节 DH值来提高织物退浆率。
参考文献
(1]黄茂福.前处理与前处理助剂发展动态的综述[J].染整技术,1997,19(5):12—17.
[2]曾琦.染整前处理中退浆.[艺的探讨[J].纺织科学研究,2004,(3):38—42.
[3]李立.酶退浆工艺探讨[J].印染,2004,(12):17—19.
[4]徐谷仓.棉织物生物酶前处理工艺(J].印染,2002,(12):39-40.
[5]文水平,梁军原.酶高温轧蒸退浆工艺[J].印染,2007,(8):9—11.
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[7]高树珍,超声波在酶退浆中的应用[J].印染助剂,2003,20(4):45—48.



              

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