清洁技术
福建凤竹-做好清洁生产、促进节能减排(二)
佚名
2023/4/22
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福建凤竹-做好清洁生产、促进节能减排(二)

三、注重环保投入,致力废水回用
公司从创立之初就十分重视污水的治理,做到环境建设和生产建设同步发展,社会效益,经济效益和环境效益并重,长期致力于工业废水的综合治理与利用工作。
I.加大污水处理设施投入、达标排放
公司自建成投产后,切实执行建设项目环保“三同时”制度,做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产,体现了公司在环境管理方面预防为主的环保理念。
◆1989年公司投资55万元建设漂染废水处理设施,采用电解凝聚气浮法,日处理能力达到500吨。
◆1992—1998年公司共投资1050万元用于更新扩改污水处理工程,主要采用物化(综合一体式气浮法)处理,日处理能力达到2万吨。
◆2003年公司再次投资4238万元,对污水处理设施进行扩建,目前已建成一套日处理能力5万吨的污水处理厂,采用水解(厌氧)一接触氧化一气浮处理工艺。该污水处理工程2004年评为福建省环保产业协会污水处理示范工程,2005年评为国家环保产业协会污水处理示范工程,同时获得国家环保总局颁发的“环境保护设施运营资质证书”。污染物排放浓度均低于GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》中的一级标准。
2.研究反渗透除盐处理技术,致力污水回用
为了进一步降低环境污染,节约和利用水资源,公司于2004年开始进行污水深度处理试验,力求将漂染废水回用于生产中。结果表明,深度处理后的水质基本能达到低档产品染整用水要求,但对于中高档产品,由于水中的电导率和铁离子浓度仍然偏高,仍然无法回用。
公司现正在研究对达标排放的污水进行反渗透膜处理,争取将染整废水最大限度的回用于生产中。反渗透膜水处理技术是目前世界上最先进的废水处理新技术之一,公司自2006年开始进行反渗透膜处理实验、选型及前期过滤工程安装工作,2008年正式启动反渗透膜水处理工程,届时公司废水回用率将有突破性的提高。
四、实行热电联产,发展循环经济
锅炉与汽机是漂染厂重要的供热、供电、供汽的能源供应系统。染整环节需要耗用大量的热水和蒸汽,传统的供热方式不仅很难适应生产工艺的要求,而且不能合理利用能源,因此,公司在热电联产项目上进行了几次重大的技术改造,有效地减少了能源的直接和间接损耗。


三、注重环保投入,致力废水回用
公司从创立之初就十分重视污水的治理,做到环境建设和生产建设同步发展,社会效益,经济效益和环境效益并重,长期致力于工业废水的综合治理与利用工作。
I.加大污水处理设施投入、达标排放
公司自建成投产后,切实执行建设项目环保“三同时”制度,做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产,体现了公司在环境管理方面预防为主的环保理念。
◆1989年公司投资55万元建设漂染废水处理设施,采用电解凝聚气浮法,日处理能力达到500吨。
◆1992—1998年公司共投资1050万元用于更新扩改污水处理工程,主要采用物化(综合一体式气浮法)处理,日处理能力达到2万吨。
◆2003年公司再次投资4238万元,对污水处理设施进行扩建,目前已建成一套日处理能力5万吨的污水处理厂,采用水解(厌氧)一接触氧化一气浮处理工艺。该污水处理工程2004年评为福建省环保产业协会污水处理示范工程,2005年评为国家环保产业协会污水处理示范工程,同时获得国家环保总局颁发的“环境保护设施运营资质证书”。污染物排放浓度均低于GB4287-92《纺织染整工业水污染物排放标准》中的一级标准。
2.研究反渗透除盐处理技术,致力污水回用
为了进一步降低环境污染,节约和利用水资源,公司于2004年开始进行污水深度处理试验,力求将漂染废水回用于生产中。结果表明,深度处理后的水质基本能达到低档产品染整用水要求,但对于中高档产品,由于水中的电导率和铁离子浓度仍然偏高,仍然无法回用。
公司现正在研究对达标排放的污水进行反渗透膜处理,争取将染整废水最大限度的回用于生产中。反渗透膜水处理技术是目前世界上最先进的废水处理新技术之一,公司自2006年开始进行反渗透膜处理实验、选型及前期过滤工程安装工作,2008年正式启动反渗透膜水处理工程,届时公司废水回用率将有突破性的提高。
四、实行热电联产,发展循环经济
锅炉与汽机是漂染厂重要的供热、供电、供汽的能源供应系统。染整环节需要耗用大量的热水和蒸汽,传统的供热方式不仅很难适应生产工艺的要求,而且不能合理利用能源,因此,公司在热电联产项目上进行了几次重大的技术改造,有效地减少了能源的直接和间接损耗。


1998年公司启动了第一套自备热电机组热电联产项目建设。随着生产规模的扩大,近年来公司又相继投建了由2台40t流化床锅炉及1台6MW抽凝式汽轮发电机组组成的热电联产系统,以热定电、热电联产方式运行,所生产的电力、热力产品质量均高于国家关于热电联产规定的技术指标要求。近年公司又更新了一套50T流化床锅炉、7MW抽凝式汽轮发电机组,热水和蒸汽得到了更加合理的利用,节能节水效果显著。
在优选主机设备的同时,热电联产项目还采用一系列节能措施,取得了良好的经济和社会效益。
1.循环流化床锅炉与复合相变换热器配套使用,使锅炉尾部排烟温度降至125—130℃,实现锅炉烟气余热回收,锅炉热效率提高1-1.2%;
2.锅炉尾部均装置高效静电除尘器,消烟除尘效率大于99.3%;
3.对锅炉播煤装置进行技改,分层给煤,提高了煤燃烧热效率,节煤率达3.82%;
4.广泛采用0.15KW一315KW变频器,对能耗大的锅炉鼓风机、引风机、高压给水泵,恒压变量供水系统及高温、常温染色机的动力控制系统进行变频改造,总装机功率为5529.39KW,年平均节电率为8.7%;
5.所有电机采用Y系列,鼓风机、引风机、水泵都使用节能产品,输热管道均使用优质的保温材料,减少热损失;
6.对机、炉、电设备运行采用DSC控制,提高了系统自动化控制水平,全方位维护装置优化运行。

              

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